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從電氣角度淺談1000MW發(fā)電機組甩負荷試驗

作者:邱曉東來源:原創(chuàng)日期:2014-01-04人氣:1724
 1 上海漕涇電廠電氣主系統(tǒng)概況介紹
上海漕涇電廠2×1000MW發(fā)電機組工程由華東電力設計院設計,采用發(fā)電機-變壓器組單元制接線,經(jīng)主變升壓至500kV,電廠以500kV電壓接入電網(wǎng)系統(tǒng)。發(fā)電機出口裝設發(fā)電機斷路器(GCB),額定電壓為27kV。500kV升壓站采用3/2斷路器接線,配有兩回發(fā)電機變壓器進線、一回01號高備變出線及兩回線路。每臺機組配置兩臺高壓廠用工作變壓器,機組的廠用電配置四段6kV母線,其備用電源均由01號高備變提供,正常情況下全廠廠用電通過主變、高廠變降壓提供,只有當主變、高廠變檢修或者事故跳閘時才切換到01號高備變供電。
發(fā)電機自動控制同期系統(tǒng)共配置三個同期點,其中一個同期點為發(fā)電機出口斷路器GCB,另外兩個同期點分別為主變接入500kV升壓站的兩個斷路器LCB1和LCB2;這種配置方式可以既可以讓發(fā)電機直接啟動并網(wǎng),也可以滿足發(fā)電機進入“孤島運行”方式后的快速并網(wǎng),大大減少了因電網(wǎng)故障導致停機的概率,縮短了停電時間,提高了機組的效率。
“孤島運行”方式,是指當電網(wǎng)崩潰或者輸電線路發(fā)生故障時,發(fā)電機與主變能及時與電網(wǎng)解列,此時全廠廠用電由發(fā)電機自己供給;一旦故障點切除,可使整個電網(wǎng)供電得以迅速恢復。為了達到這一目標,需要發(fā)電機組具有FCB(Fast Cut Back快速減負荷)功能。
2 FCB試驗介紹
FCB試驗是檢驗發(fā)電機組能否穩(wěn)定于孤島運行方式的重要試驗。試驗在發(fā)電機額定負荷下進行,人為斷開發(fā)電機變壓器組與電網(wǎng)的連接(LCB1和LCB2),檢查發(fā)電機帶廠用電穩(wěn)定運行,要求做到鍋爐不停爐、不超壓,汽輪機不停機、不超速,發(fā)電機不滅磁、不過電壓。
由于此項試驗具有一定的危險性,當試驗失敗時,機電爐全部跳閘,廠用電完全失去,會影響到機組的安全停機。因此,我們在調(diào)試過程中一般先進行發(fā)電機組的甩負荷試驗,待確認汽輪機和鍋爐的性能均能滿足100%甩負荷試驗的要求后再進行FCB試驗。
3 發(fā)電機甩負荷試驗
3.1 甩負荷試驗與FCB試驗比較 甩負荷試驗與FCB試驗最大的不同在于,甩負荷試驗斷開的是發(fā)電機出口斷路器GCB,試驗過程中廠用電并不進行廠用電切換,仍然由電網(wǎng)通過主變、高廠變降壓供給,避免了試驗失敗后全廠停電事故的發(fā)生。
3.2 1號機組50%甩負荷試驗 按照《汽輪機甩負荷試驗導則》要求,先進行50%甩負荷試驗,作為100%甩負荷試驗的預備性試驗。
2010年1月17日,進行1號機組50%額定負荷(即500MW)甩負荷試驗。試驗開始前,解除了“橫向大聯(lián)鎖”保護,并派專人分別監(jiān)視發(fā)電機轉(zhuǎn)速和出口電壓,如果發(fā)生超速或者過電壓則立即撳下“緊急跳機”按鈕;調(diào)試總指揮發(fā)令,試驗正式開始,人為斷開發(fā)電機出口斷路器GCB后,檢查發(fā)現(xiàn)機電爐均運行正常,發(fā)電機出口電壓也穩(wěn)定在額定電壓27kV。本次50%甩負荷試驗成功。
3.3 1號機組100%甩負荷試驗 2010年1月22日,按照同樣方法又進行了1號機組100%甩負荷(即1000MW)試驗。人為斷開發(fā)電機出口斷路器GCB后,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機出口電壓在短暫的升高后滅磁開關(guān)動作滅磁,發(fā)電機電壓衰減到零;此時機爐設備均運行正常。
電氣專業(yè)技術(shù)人員在發(fā)電機保護屏上檢查,保護裝置上僅顯示“AVR保護動作”一盞LED燈亮,據(jù)此我們判斷此次跳機是由于AVR保護動作引起的;可是再檢查AVR勵磁裝置,卻沒有顯示內(nèi)部故障或保護動作,只顯示外部保護動作聯(lián)跳AVR。兩側(cè)的保護裝置和AVR裝置均顯示外部跳閘,究竟哪一套是正確的呢?按照常規(guī)的經(jīng)驗我們無法做出判斷。經(jīng)過和AVR勵磁裝置廠家工代、發(fā)電機保護裝置廠家工代反復討論,仍然確定不了故障發(fā)生的原因。
由于1000MW發(fā)電機組甩負荷試驗對電網(wǎng)上的負荷裕量要求太大,電網(wǎng)無法安排我們長時間或者多次的進行此項試驗,因此只能暫時擱下此疑問,盡快安排發(fā)電機并網(wǎng)發(fā)電。此問題作為一個懸案待到2號機組甩負荷試驗時再行判斷。也因為這次100%甩負荷試驗的不成功,導致無法立即進行1號機組FCB試驗。
3.4 2號機組甩負荷試驗 2號機組的兩次甩負荷試驗分別于2010年2月6日和3月28日進行。試驗結(jié)果與1號機組一模一樣:50%甩負荷試驗發(fā)電機電壓維持正常,試驗成功;但100%甩負荷試驗時滅磁開關(guān)再次跳閘,發(fā)電機電壓衰減到零,試驗失敗。
與1號機組不同的是,這次2號機組100%甩負荷試驗時,不光發(fā)電機保護裝置仍然發(fā)“AVR保護動作”報警信號,而且AVR勵磁裝置上顯示出“crowbar failed”報警信號。
經(jīng)過查閱AVR勵磁裝置的用戶手冊發(fā)現(xiàn),此“crowbar failed”信號的含義為“跨接器失靈”,此報警是由于AVR在滅磁過程中,跨接器檢測不到電流而引起的;此“crowbar failed跨接器失靈”信號其實是在滅磁開關(guān)跳閘后動作的;據(jù)此判斷本次跳閘的起因并不在AVR裝置。我們把目光聚焦到發(fā)電機保護裝置上。
通過筆記本電腦連接發(fā)電機保護管理機,仔細檢查發(fā)電機保護裝置事件記錄:發(fā)現(xiàn)在發(fā)電機開關(guān)GCB跳閘后,最先啟動的保護并不是“AVR保護動作”,而是“發(fā)電機開關(guān)GCB閃絡保護”;由于發(fā)電機保護裝置上的LED沒有點亮,因此導致了事故原因的誤判。檢查“發(fā)電機開關(guān)GCB閃絡保護”的邏輯和定值,發(fā)現(xiàn)判據(jù)為發(fā)電機開關(guān)GCB分閘同時負序電流大于7.5%額定電流時,延時0秒保護出口跳閘。
至此,可以推斷出發(fā)電機保護動作的原因:由于此次甩負荷試驗是人為拉開發(fā)電機出口斷路器GCB,在開關(guān)拉開的瞬間三相電流不可能同時滅弧,必然產(chǎn)生負序電流;由于100%甩負荷試驗時初始電流比較大,產(chǎn)生的負序電流也大過了保護定值,引起了發(fā)電機保護動作,聯(lián)跳發(fā)電機滅磁開關(guān);根據(jù)保護配置,滅磁開關(guān)跳閘后必然再返跳發(fā)電機保護,因此發(fā)電機保護上收到“AVR保護動作”信號。
此時再詳細檢查發(fā)電機保護裝置,發(fā)現(xiàn)廠家內(nèi)部LED燈定義有問題:新的保護動作必然覆蓋掉前一次保護動作,這導致了實際動作過程中先動作的“閃絡保護”動作的LED燈被后來動作的“AVR保護動作”給覆蓋,影響了所有人的判斷。此問題最終交由發(fā)電機廠家工代負責解決。

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