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某選冶廠增產(chǎn)擴能改造實踐
作者:李明亮、王秀秀來源:原創(chuàng)日期:2013-12-12人氣:1043
引言
某金礦經(jīng)過數(shù)次改擴建,生產(chǎn)能力達到1800t/d,企業(yè)生產(chǎn)存在的主要問題是企業(yè)實際的供礦能力大于選廠實際處理能力,選廠超負荷生產(chǎn),造成選礦工業(yè)指標沒有達到設計要求(主要是磨礦細度不足),回收率相對較低。
1 礦石性質
該礦石礦物組成比較簡單,金屬礦物僅占礦石礦物相對含量的2.21%,脈石礦物占礦石礦物相對含量的97.79%。金屬礦物主要為黃鐵礦,占礦石礦物相對含量的1.37%,脈石礦物以石英和長石為主,合計占礦石礦物相對含量的84.21%,金屬硫化物總量僅占礦石礦物相對含量的1.40%,礦石硫品位0.76%,金品位1.60g/t,金為礦石中唯一有價元素,工藝類型為貧硫化物石英脈型含金礦石。
礦石中金的礦物種類以自然金為主,占金礦物相對含量的98.21%,平均成色924.2‰;次為碲金礦,占1.79%,平均成色401.0‰,未見其它金礦物存在。金礦物粒度組成以細粒金和微粒金為主,小于0.037mm占67.69%,次為0.037~0.053mm占21.37%,大于0.053mm僅占10.94%。金礦物賦存狀態(tài)研究表明:63.05%的金為粒間金,26.18%的金為包裹金,裂隙金較少占10.77%。金與硫化物關系比較密切,與其有嵌連關系的金合計占63.43%。金礦物的這種賦存狀態(tài)有利于金的浮選富集[1]。
2 選冶廠工藝流程及改造前存在的問題
2.1 磨礦車間工藝流程圖(圖1)
2.2 存在的問題
①Φ3666球磨機與Φ2760球磨機的選型配置不合理,Φ3666球磨機有效容積60.5m3,Φ2760球磨機有效容積30.6m3,二段磨機能力偏小,制約一段磨機生產(chǎn)能力的發(fā)揮。現(xiàn)場實際為Φ2760球磨機后端給礦器處漏漿非常嚴重。
②兩臺Φ2130球磨機為1992年安裝的設備,兩臺設備故障多,運轉率低。
③破碎車間圓振動篩下層采用10*12mm聚氨酯篩網(wǎng),因礦泥顆粒較細,沉降速度較慢,沉降過程中受礦漿沖擊影響較大,造成洗礦Φ21米濃縮機處理能力有限,易發(fā)生跑渾現(xiàn)象。
④浸出吸附時間短,尾礦品位偏高,回收率偏低。
3 技改內容
3.1 增加一臺MQY3.2X5.4濕式溢流型球磨機與原有一臺MQY2.7X6.0濕式溢流型球磨機作為二段磨礦,與現(xiàn)有MQY3.6x6.6濕式溢流型球磨機構成兩段磨礦,同時增加一臺Φ500旋流器與Φ3254球磨機形成閉路循環(huán)。球磨機負荷計算如下:
3.2 Φ21米濃密機高效化改造
3.2.1 給礦方式及脫氣槽改造。Φ21米濃密機的給礦方式不合理,經(jīng)過總結兄弟礦山企業(yè)的經(jīng)驗,對濃密機脫氣槽進行改造:將礦漿從給料管沿切線給入濃密機中心混合井;在脫氣槽壁焊上垂直阻板,使進入的礦漿通過給料槽壁上的垂直阻板,有效地促進空氣排放和散逸過剩能量;再將原脫氣槽下面加導流板,阻擋進來的礦漿流對沉降層的沖擊。改進后礦漿沿著水平方向給入濃密機,礦流向四周分散,對沉降層沒有沖擊,形成穩(wěn)定的沉降層;同時,也防止了給礦與底流短路,改善底流濃度[3]。
3.2.2 中心混合井改造 濃密機高效化除了進礦方式是切線給入外,還在濃密機中心筒處均勻開六個20*20孔洞,孔下邊緣與溢流堰上邊緣平齊,這樣有助于溢流水進入中心筒降低給料礦漿的濃度,使給入濃密機的礦漿稀釋到最佳濃度[4]。
3.3 增加兩個Φ10*11的浸出吸附槽,延長浸出時間。
4 改造達產(chǎn)后的效果
技改完成后,經(jīng)過半年的生產(chǎn)運行,通過流程考察發(fā)現(xiàn):處理量由原來的1800t/d提高到2000t/d,選冶廠磨礦車間礦石細度由原來的80.7%提高到91.6%(-200目含量),浸出時間由原來的28小時提高到34小時,選冶回收率由原來的86.5%提高的88.3%,各項技術指標都達到了設計要求。磨礦系統(tǒng)改造產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益,有力地保障了各項任務的順利完成。
某金礦經(jīng)過數(shù)次改擴建,生產(chǎn)能力達到1800t/d,企業(yè)生產(chǎn)存在的主要問題是企業(yè)實際的供礦能力大于選廠實際處理能力,選廠超負荷生產(chǎn),造成選礦工業(yè)指標沒有達到設計要求(主要是磨礦細度不足),回收率相對較低。
1 礦石性質
該礦石礦物組成比較簡單,金屬礦物僅占礦石礦物相對含量的2.21%,脈石礦物占礦石礦物相對含量的97.79%。金屬礦物主要為黃鐵礦,占礦石礦物相對含量的1.37%,脈石礦物以石英和長石為主,合計占礦石礦物相對含量的84.21%,金屬硫化物總量僅占礦石礦物相對含量的1.40%,礦石硫品位0.76%,金品位1.60g/t,金為礦石中唯一有價元素,工藝類型為貧硫化物石英脈型含金礦石。
礦石中金的礦物種類以自然金為主,占金礦物相對含量的98.21%,平均成色924.2‰;次為碲金礦,占1.79%,平均成色401.0‰,未見其它金礦物存在。金礦物粒度組成以細粒金和微粒金為主,小于0.037mm占67.69%,次為0.037~0.053mm占21.37%,大于0.053mm僅占10.94%。金礦物賦存狀態(tài)研究表明:63.05%的金為粒間金,26.18%的金為包裹金,裂隙金較少占10.77%。金與硫化物關系比較密切,與其有嵌連關系的金合計占63.43%。金礦物的這種賦存狀態(tài)有利于金的浮選富集[1]。
2 選冶廠工藝流程及改造前存在的問題
2.1 磨礦車間工藝流程圖(圖1)
2.2 存在的問題
①Φ3666球磨機與Φ2760球磨機的選型配置不合理,Φ3666球磨機有效容積60.5m3,Φ2760球磨機有效容積30.6m3,二段磨機能力偏小,制約一段磨機生產(chǎn)能力的發(fā)揮。現(xiàn)場實際為Φ2760球磨機后端給礦器處漏漿非常嚴重。
②兩臺Φ2130球磨機為1992年安裝的設備,兩臺設備故障多,運轉率低。
③破碎車間圓振動篩下層采用10*12mm聚氨酯篩網(wǎng),因礦泥顆粒較細,沉降速度較慢,沉降過程中受礦漿沖擊影響較大,造成洗礦Φ21米濃縮機處理能力有限,易發(fā)生跑渾現(xiàn)象。
④浸出吸附時間短,尾礦品位偏高,回收率偏低。
3 技改內容
3.1 增加一臺MQY3.2X5.4濕式溢流型球磨機與原有一臺MQY2.7X6.0濕式溢流型球磨機作為二段磨礦,與現(xiàn)有MQY3.6x6.6濕式溢流型球磨機構成兩段磨礦,同時增加一臺Φ500旋流器與Φ3254球磨機形成閉路循環(huán)。球磨機負荷計算如下:
3.2 Φ21米濃密機高效化改造
3.2.1 給礦方式及脫氣槽改造。Φ21米濃密機的給礦方式不合理,經(jīng)過總結兄弟礦山企業(yè)的經(jīng)驗,對濃密機脫氣槽進行改造:將礦漿從給料管沿切線給入濃密機中心混合井;在脫氣槽壁焊上垂直阻板,使進入的礦漿通過給料槽壁上的垂直阻板,有效地促進空氣排放和散逸過剩能量;再將原脫氣槽下面加導流板,阻擋進來的礦漿流對沉降層的沖擊。改進后礦漿沿著水平方向給入濃密機,礦流向四周分散,對沉降層沒有沖擊,形成穩(wěn)定的沉降層;同時,也防止了給礦與底流短路,改善底流濃度[3]。
3.2.2 中心混合井改造 濃密機高效化除了進礦方式是切線給入外,還在濃密機中心筒處均勻開六個20*20孔洞,孔下邊緣與溢流堰上邊緣平齊,這樣有助于溢流水進入中心筒降低給料礦漿的濃度,使給入濃密機的礦漿稀釋到最佳濃度[4]。
3.3 增加兩個Φ10*11的浸出吸附槽,延長浸出時間。
4 改造達產(chǎn)后的效果
技改完成后,經(jīng)過半年的生產(chǎn)運行,通過流程考察發(fā)現(xiàn):處理量由原來的1800t/d提高到2000t/d,選冶廠磨礦車間礦石細度由原來的80.7%提高到91.6%(-200目含量),浸出時間由原來的28小時提高到34小時,選冶回收率由原來的86.5%提高的88.3%,各項技術指標都達到了設計要求。磨礦系統(tǒng)改造產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益,有力地保障了各項任務的順利完成。
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