長大隧道內如何快速推進無砟軌道施工
1 保證無砟軌道施工精度的重要性
隨著高鐵的越來越普及,無砟軌道施工工藝越來越成熟,而中國高鐵的建造者在從無到有,從有到精的道路上越走越遠。無砟軌道施工精度要求高,保障無砟軌道的精確性是隧道工程得以保質保量完成的關鍵所在,在保證精度的前提下,施工單位要想更好的創(chuàng)造效益,必須追求進度上的突破。
2 工程概況
新建黔張常鐵路從重慶黔江出發(fā),經過張家界,至常德,鐵路建設標準為200km/h客貨共線。其中中鐵十六局施工的永定一號隧道全長4.95km均為雙塊式無砟軌道,且隧道80%長度位于曲線上,最大超高70mm。
長大隧道無砟軌道施工,物流組織是關鍵,為此中鐵十六局二公司黔張常項目二分部依托技術手段,科學組織,單個工作面用300m工裝達到了平均每天200m的施工進度,單天最大產量250m,創(chuàng)造了效益,也為長大隧道無砟軌道施工積累了一定的經驗。
3 無砟軌道隧道內物流組織分析
3.1 前期策劃分析
無砟軌道施工工法分為軌排框架法和工具軌法,工具軌法施工相對靈活,對于不同地段都適應,但工具軌調整起來速度慢,相對精度也不如框架法,因此選用軌排框架法施工。在確定工法施工后,分析資源配置情況。隧道內受場地的限制,無砟軌道施工工作面有限,大量投入工裝設備及人員,從經濟方面考慮不劃算,而且相互干擾施工,進度并不快??紤]施工的每一道工序銜接時間、以及無砟軌道物流周轉時間、工裝的工效、人員工作時長、設備的行走時間、工藝方面的要求等等因素,軌排框架法單個工作面最佳工裝為300m,配套3臺龍門吊,100個工人。
300m工裝每循環(huán)能保證進度不低于200m,龍門吊行走距離也在300m范圍內,過遠的距離會使得門吊行走耗時太長,影響進度。100個工人分為調試工30人,鋼筋工20人,混凝土及抹面工25人,模板工15人,其他工種10人,各工作面人員效率高,且相互間不干擾。3臺龍門吊,主要行走2臺,1臺龍門吊在混凝土澆筑期間使用,保證每循環(huán)物流效率。
3.2 過程工效分析
無砟軌道道床板為連續(xù)澆注,每榀軌排框架長6.25m,每套工裝配備軌排框架48榀,道床施工作業(yè)循環(huán)時間安排如下:
3.2.1 施工機具成套配置方案按下列條件考慮
1)主料物流時間控制:按照200m/d的作業(yè)效率。
2)澆筑階段的砼運輸: 25min(8m3/車)。
3)其它物料的運輸按上述控制時間綜合制定。
3.2.2 施工配套機組作業(yè)綜合技術指標
1)施工作業(yè)效率:定額200m/d單線延米。
2)施工軌道精度:滿足設計及施工規(guī)范要求。
3.2.3 施工機具循環(huán)作業(yè)線
道床施工按每日進度200m計,每日施工長度200m。施工順序為先左線,后右線,兩排距離間隔200m,時間間隔24h。
1)左線安放1-30號軌排,調整好軌面幾何尺寸后鎖定,時間控制在9h。
2)左線澆筑混凝土從30號軌排開始至1號軌排結束,澆注長度為200m,時間控制在5h,混凝土澆注結束后及時抹面養(yǎng)生。
3)右線31-48號軌排的安放在左線澆注混凝土時進行,調整好軌面幾何尺寸鎖定。時間控制在6h。
4)右線混凝土澆注由48號軌排開始至31號軌排結束,澆注長度同樣為200m。時間為5h。
5)右線軌排混凝土強度達標時,拆除1~15號軌排,進行右線軌排聯結。依次循環(huán),左線同理,直至完成全部道床施工。
3.2.4 時間分配
1)軌排組裝及鋪設時間分配(控制時間為15min/排)
軌枕吊裝至分枕平臺:4min;分枕平臺分枕:3min;空軌排吊裝對位:3min;軌排組裝,10min;軌排吊裝:5min。
2)軌排粗調及精調時間分配(控制時間為10min/排)
軌排粗調:6min;軌排精調:9min
3)混凝土澆筑時間分配
200m軌排需要混凝土120m3, 5h內澆筑完畢,每排15min,共12車。
每車間隔25min,其中澆筑20min,車輛調頭5min.
4)軌排拆除及倒裝時間分配(控制時間為14min/排)
軌排拆卸:8min;空軌排走行:6min。
通過對各工序時間的分析,合理安排每道工序時間,讓每道工序都合理利用,現場不存在空閑時間,達到最優(yōu)施工。
3.3 關鍵工序優(yōu)化
無砟軌道物流組織時間主要集中在軌排調整和混凝土澆筑兩大工序,項目部通過調整這兩大工序時間,大大提高了施工進度。
3.3.1 軌排調整措施
針對軌排調整,先對設備進行改進,盡量自動化。散枕平臺采用自動機械化,與工裝廠家購買自動散枕平臺,提高了軌排組裝進度;設計軌枕吊具,加快軌枕吊裝效率。自動散枕平臺,如圖1所示;軌枕吊具,如圖2所示。
增加軌枕卡具,軌縫控制板等小型機具,提高軌排就位效率。另外提高粗調精度,無砟軌道工裝精調可調范圍較小,粗調是提高精調速率的關鍵,為此以精調的精度來控制粗調,大大縮短了軌排調整時間。
對軌排進行編號,實施工廠化管理,盡量縮短軌排調整時間,并注意軌排的保護,減少因軌排變形影響調整精度。
通過一系列調整后,300m軌排調整從原來的10h縮短到8h。
3.3.2 混凝土澆筑
混凝土采用龍門吊配料斗進行澆筑,采用2m3混凝土料斗。一般一個工作面配2臺龍門吊,混凝土澆筑時,一臺澆筑混凝土,一臺組裝軌排使用,澆筑200m道床需要9h左右。在現場摸索中,采取2臺龍門吊接力的形式,減少龍門吊行走時間,一臺龍門吊在澆筑的時候,另外一臺龍門吊將混凝土已經運至澆筑點,始終是一臺龍門吊在澆筑,另外一臺在行走中,澆筑時間縮短到6h左右。龍門吊行走如圖3所示;混凝土澆筑中如圖4所示。
4 結語
綜上所述,在長大隧道內提高無砟軌道施工,工作面有限,只能細化每道工序??s短一切可以縮短的時間,才能提高工效,分析工序里面的關鍵線路,結合現場采取技術手段達到提高每循環(huán)施工進度,最終達到快速推進的無砟軌道施工。
本文來源:《城市住宅》:http://00559.cn/w/kj/12544.html
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